安陽乙二醇提前完成全年生產(chǎn)任務(wù) 年度產(chǎn)量和催化劑單爐產(chǎn)量實現(xiàn)雙突破
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12月13日,安陽永金公司經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,截到11月28日,該公司共生產(chǎn)乙二醇165114.63噸,完成年計劃的100.07%,提前一個月完成了全年生產(chǎn)目標任務(wù),產(chǎn)品優(yōu)等品率始終保持在100%。同時合成單爐催化劑產(chǎn)量突破40萬噸,刷新了同類裝置合成催化劑有效運行周期以及噸催化劑產(chǎn)能的歷史記錄,實現(xiàn)年度產(chǎn)量和催化劑單爐產(chǎn)量雙突破。
2017年,面對合成催化劑活性下降,轉(zhuǎn)化率降低、硝酸還原效果下降和界外原料氣粉塵較大等困難考驗,該公司始終把提升乙二醇產(chǎn)品收率和產(chǎn)品品質(zhì)放在首位,組織技術(shù)骨干優(yōu)化攻關(guān),加強現(xiàn)場科學巡檢,以高效穩(wěn)定的生產(chǎn)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量確保提質(zhì)增效。一是優(yōu)化工藝操作,嚴控工藝指標,加大工藝指標考核力度,保持系統(tǒng)穩(wěn)定高負荷運行。二是強化工藝紀律和勞動紀律,加強巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題確保24小時處理機制,堅決避免僥幸心理;三是積極開展技改技措。通過對合成催化劑進行甲醇洗,提升了催化劑的活性和轉(zhuǎn)化率,延長了合成催化劑使用壽命,從根本上減少了更換催化劑的次數(shù),達到了降低成本、節(jié)約費用的目的。2017年還先后開展了熱能回收、氫氣閃蒸等技改項目30余項,尤其是熱能回收項目的投運,不僅大幅度提升了產(chǎn)品產(chǎn)量,更有效降低了蒸汽消耗,噸乙二醇耗蒸汽降到5.5噸以下,達到了同行業(yè)優(yōu)水平,每月可降低生產(chǎn)成本300余萬元。四是根據(jù)生產(chǎn)和設(shè)備及物料的實際情況,實時做好系統(tǒng)操作調(diào)整方案,2017年11個月內(nèi),該公司共進行了13次的操作調(diào)整及優(yōu)化,涉及各個工區(qū)不同的應(yīng)對方法,提高了生產(chǎn)出力。五是加強職工技能培訓。大力開展理論、實操培訓相結(jié)合和工藝設(shè)備互學培訓,提高職工的理論知識和操作技能。六是做好系統(tǒng)停電、停氣、停水、火災(zāi)、泄露、DCS故障等應(yīng)急處置演練,增強了職工的事故防范意識和應(yīng)急處置能力,保證了裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。從2017年6月起實現(xiàn)乙二醇全成本盈利并保持到今仍產(chǎn)銷兩旺。